3月20日記者獲悉,大慶石化煉油結構調(diào)整優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級項目再傳捷報,3.5萬噸/年制酸裝置開車成功并產(chǎn)出合格產(chǎn)品。大慶石化黨員干部靠前指揮,以實際行動踐行“四個詮釋”崗位實踐活動,立足崗位擔當作為,練就硬本領,當好排頭兵,真正做到關鍵時刻沖得上、豁得出、打得贏。
大慶石化黨員干部補短板、強弱項,堅持問題導向,把效益作為攻關重點,切實提升工作效率。
大慶石化集中精力加強產(chǎn)品研發(fā),充分發(fā)揮加工大慶原油的優(yōu)勢,論證增產(chǎn)石蠟、液蠟、潤滑油等特色產(chǎn)品的可行性,推動產(chǎn)品結構更加靈活,提高適應能力和創(chuàng)效能力。
“5萬噸/年新成型機的投產(chǎn)運行,有效解決了固體石蠟產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足的問題?,F(xiàn)在,石蠟成型產(chǎn)能達到年23萬噸,年可增效2400萬元。”大慶石化制蠟二車間工藝工程師李實說。
針對石蠟產(chǎn)品附加值較高且銷路較好的實際情況,大慶石化及時調(diào)整生產(chǎn)結構,依靠技術攻關提高石蠟系統(tǒng)生產(chǎn)能力。2018年,石蠟產(chǎn)量超年計劃2.1萬噸,增效近3000萬元。
在沒有增加調(diào)和儲罐的情況下,大慶石化煉油廠深入優(yōu)化組分資源,將優(yōu)質(zhì)組分原料向增產(chǎn)高效厚利產(chǎn)品傾斜,最大限度保障高標號國Ⅵ標準汽柴油的市場需求。
為打贏裝置長周期運行攻堅戰(zhàn),大慶石化塑料廠加強巡檢的廣度和深度,組織專業(yè)人員對裝置進行摸排,對影響裝置長周期運行的問題進行匯總、分析,制定相應措施,增強員工對突發(fā)事故事件的應急處理能力。
為進一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本、深挖裝置運行效能,化肥廠黨委開展“班組實物量跟蹤”對標分析活動,降本成效顯著。僅1月份,合成氨綜合能耗同比減少0.58吉焦/噸,降幅約1.46%;天然氣單耗同比減少5.89立方米/噸,降幅約0.56%。
哪里有困難,哪里就有黨員的身影。以實際行動踐行“四個詮釋”崗位實踐活動的事例,在大慶石化隨處可見。
酮苯糠醛車間工藝三班黨員孟慶東,提出增加副線的技改措施,輕松解決了4臺空冷器水擊問題。加氫一車間組建黨員攻關小組,在脫硫塔入口分液罐中增設旋風分離器,作為循環(huán)氫脫液手段,不但解決了循環(huán)氫脫硫系統(tǒng)的胺液發(fā)泡問題,而且每年可回收382噸輕汽油,增加經(jīng)濟效益50多萬元。
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