“1~10月份,高標(biāo)號穩(wěn)定汽油產(chǎn)量113.2萬噸,同比增長1.46萬噸,汽油收率累計達到89.46%,同比提升了1.21個百分點,汽油辛烷值也有了不小的提升,平均比去年同期提升了一個單位以上。”在車間管理人員辦公會上工藝人員向主任匯報。
“恩,不錯,大家的辛苦沒有白費,優(yōu)化措施實施后確實有了效果。”車間曾主任滿意的點了點頭。
今年初,國際原油市場形勢嚴(yán)峻,公司效益壓力巨大,如何提高裝置價值量為企業(yè)分憂解難、多創(chuàng)效益,成為了重整車間主任、書記乃至所有管理人員的頭等大事。但是,還能怎么辦呢?管理人員們開始頭疼了:“裝置處理量已經(jīng)達到了最大值,并且已經(jīng)超過設(shè)計負(fù)荷,沒有辦法再提升了,設(shè)備的承受能力也幾乎達到上限,很多優(yōu)化措施又沒法實施”。面對艱難的局面,重整人沒有輕言放棄,他們始終堅信方法總比困難多,于是他們轉(zhuǎn)變思路,開辟出了另一條路。
“裝置處理量不能再提高了,但是我們可以通過提高正反應(yīng)的轉(zhuǎn)化率來提升汽油的收率,這樣在處理量一定的條件下同樣可以達到提高汽油產(chǎn)量的目標(biāo),我們還可以提高汽油的辛烷值,來提升單位質(zhì)量汽油的價值量。”經(jīng)過深入的分析和討論后,車間管理人員們統(tǒng)一了可行的方法。
方法是有了,但是在裝置處理量達到最大,設(shè)備承受能力達到上限的前提下怎樣才能達到預(yù)期的目標(biāo)呢?于是,車間成立了以曾主任為首,工藝副主任洪主任為輔和其他工藝設(shè)備技術(shù)骨干組成的攻關(guān)小組。通過理論知識結(jié)合車間生產(chǎn)實際可以輕易得出這樣的結(jié)論:反應(yīng)壓力、空速已經(jīng)確定不能改變,只能從其他參數(shù)下功夫,提高重整進料初餾點可以提高汽油收率和辛烷值,提高重整反應(yīng)氫油比,可以降低催化劑積碳,催化劑活性高對反應(yīng)有益,提高反應(yīng)溫度可以提高汽油產(chǎn)品辛烷值,但是會降低產(chǎn)品收率,催化劑積碳也會加快。但是,在裝置的實際條件下如何尋找到各個參數(shù)的最佳操作點呢?
于是,攻關(guān)小組成員們開始了不懈的實驗,他們不分上下班、節(jié)假日,跑現(xiàn)場、查資料,借鑒分析先進做法,根據(jù)預(yù)加氫原料分析,切割合適的餾分作為重整進料,然后調(diào)整重整反應(yīng)條件,同時追蹤設(shè)備運行狀況,再根據(jù)產(chǎn)品分析結(jié)果做對照,尋找在設(shè)備允許條件下汽油收率和辛烷值都合適的最佳操作點。功夫不負(fù)有心人,經(jīng)過不懈努力,終于實現(xiàn)了在處理量一定的條件下增加裝置價值量的目標(biāo)。據(jù)了解,汽油辛烷值每增加一個單位每噸汽油可多創(chuàng)效300-500元,按照保守計算車間汽油產(chǎn)品辛烷值比去年提升一個單位,僅前10個月,車間就較去年多創(chuàng)效3-5億元。
茂名石化重整人面對新常態(tài),不等不靠,時刻以企業(yè)效益為重心,面對艱難局面主動思考,不輕言放棄,根據(jù)生產(chǎn)實際認(rèn)真做好優(yōu)化工作,不辭辛苦,盡可能提高高標(biāo)號穩(wěn)定汽油產(chǎn)品辛烷值和產(chǎn)量,為分部調(diào)和高標(biāo)號汽油創(chuàng)造有利條件。他們時刻謹(jǐn)記煉油人的精神,不怕困難,堅持優(yōu)化,為企業(yè)多創(chuàng)效益。(潘亞楠)