國(guó)際能源網(wǎng)訊:看著新催化裝置重油泵的邊溝水清澈見(jiàn)底,茂名石化煉油分部聯(lián)合五車間工藝員譚廣飛的臉上露出了會(huì)心的笑容。
原來(lái),在新催化裝置“三查四定”時(shí),為了避免新裝置像老催化裝置一到天氣轉(zhuǎn)熱,許多重油機(jī)泵在開冷卻水降溫時(shí),泵上的油污就會(huì)順著泵體一起流到邊溝的問(wèn)題,他提出通過(guò)對(duì)新裝置每一臺(tái)重油泵從泵體冷卻水出口接一條短管直接到污油池的“綠色低碳小改造”。
煉油分部在改擴(kuò)建新裝置開車中充分融入綠色低碳理念,提出了“污染物零排放”開車目標(biāo)。在開車過(guò)程中,各新裝置嚴(yán)格執(zhí)行清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)環(huán)保措施,全力實(shí)現(xiàn)“零排放”開車。
新加裂裝置優(yōu)化高壓系統(tǒng)氣密方案,創(chuàng)新性的引入壓縮空氣對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行低壓氣密節(jié)省氮?dú)狻饷苓^(guò)程比原計(jì)劃氮?dú)庥昧抗?jié)省10萬(wàn)標(biāo)立。
在新硫黃回收裝置,所有廢胺液、酸性水、酸性氣都實(shí)現(xiàn)了密閉排放,并通過(guò)增加采樣口下漏斗至廢溶劑罐管線,對(duì)胺液進(jìn)行回收再利用,不僅杜絕了浪費(fèi),保護(hù)了環(huán)境,還增加了效益。
他們還通過(guò)科學(xué)優(yōu)化計(jì)算,成功實(shí)現(xiàn)了新老裝置開停車的無(wú)縫對(duì)接。自去年12月份至今,四套新裝置相繼開車,分部?jī)?yōu)化小組花費(fèi)了二百多個(gè)日夜,制定出一份《新老裝置開停工總體統(tǒng)籌方案》,提出了開新裝置、停舊裝置的最佳時(shí)間和加工方案。
“我們講究科學(xué)開車、綠色開車,對(duì)新裝置開車后,老裝置的停車作了周密部署,確保新老裝置的無(wú)縫對(duì)接和效益最大化?!睙捰头植扛苯?jīng)理、生產(chǎn)管理處處長(zhǎng)許楚榮說(shuō)。通過(guò)上下共同努力, 分部順利實(shí)現(xiàn)了四套新裝置的“高標(biāo)準(zhǔn)一次開車成功”和“零排放”,增產(chǎn)不增污、綠色低碳開車目標(biāo)。
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