近日,延安石油化工廠通過(guò)連排水、給煤系統(tǒng)的改造及綜合優(yōu)化操作,在保障鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放化的基礎(chǔ)上,有效降低鍋爐熱損失,讓鍋爐變?yōu)椤案咝t”。
該廠動(dòng)力車間擁有4臺(tái)75t/h中溫中壓循環(huán)流化床鍋爐,在鍋爐供熱的過(guò)程中,排污、排煙都會(huì)帶走大量熱量。原因一是排污帶走大量熱量的熱損失;二是煤質(zhì)燃燒不完全造成機(jī)械不完全燃燒、熱損失加大;三是夏季全廠用汽量少,鍋爐在最低負(fù)荷下運(yùn)行時(shí),富余蒸汽外排造成熱損失;四是過(guò)度脫硫吸收大量熱量,并造成固硫劑和煤耗量加大。
對(duì)此,動(dòng)力車間根據(jù)熱損失的根源,采取措施助力鍋爐運(yùn)行實(shí)現(xiàn)最大效益化。在排污方面,他們對(duì)連排水系統(tǒng)進(jìn)行了兩次改造,一是引連排管線至辦公、生活等區(qū)域進(jìn)行供暖;二是利用連排水對(duì)電除塵灰斗設(shè)備進(jìn)行加熱。既保證了蒸汽品質(zhì),又實(shí)現(xiàn)了熱能的充分利用。針對(duì)煤質(zhì)燃燒不完全問(wèn)題,技術(shù)員結(jié)合燃煤情況對(duì)輸煤破碎系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整,將燃煤粒度控制在不大于10mm的水平,鍋爐燃燒效率明顯提高。
在優(yōu)化操作參數(shù)方面,為減少蒸汽外排,同時(shí)保障鍋爐夏季低負(fù)荷安全運(yùn)行,該車間對(duì)一次風(fēng)、料層進(jìn)行了調(diào)整,一次風(fēng)由原來(lái)41000m3/h降低到30000m3/h,料層由原來(lái)10.5Kpa左右降至8.3Kpa左右,杜絕了對(duì)空排汽閥的開啟,減少了蒸汽外排,節(jié)約了燃煤的消耗。此外,他們還對(duì)煙氣中SO2排放實(shí)行了分段控制,這樣不僅確保了煙氣排放合格,還有效降低了固硫劑的消耗,控制了燃料煤的消耗,節(jié)約了能源。
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