中國石油網消息: 廣州石化化工二部聚丙烯1號裝置開發新工藝,通過改變熔融指數控制提高共聚聚合量,每年為近3000噸富余丙烯資源找到好去處。據介紹,此工藝在國內同類聚丙烯行業屬首次應用。
1號裝置于90年代中期引進日本三井油化工藝,后經兩輪簡單擴能改造,產能由7萬噸/年擴大到目前的12萬噸/年。但在生產工業用注塑類產品——高流性抗沖共聚聚丙烯時,受工藝限制,“吃”進的原料僅占裝置正常處理量的88%,造成煉廠富余丙烯不得不外賣。
他們將提高生產抗沖共聚聚丙烯負荷作為科技攻關項目。技術人員通過前期技術儲備和理論探索,決定采取改變熔融指數控制的方式來提升抗沖共聚聚合量。今年4月,用新工藝試生產的約400噸抗沖產品下線,裝置生產穩定。5月,聚丙烯1號裝置正式投用新工藝。從統計數據看,用新工藝生產的抗沖共聚聚丙烯產品不僅全部達標,而且優于原產品。
據了解,利用這種工藝生產抗沖共聚聚丙烯,可使產品牌號切換周期變短,減少過渡料;減少反應器波動,利于裝置長周期生產;同時生產中因工藝轉變反應放熱量減少,促使水消耗下降,裝置能耗將進一步降低。