A4紙打印的氣化流程圖已然翻濫,新發(fā)的工裝已經(jīng)洗不出本色,有人甚至跑斷了鞋底……2014年,南京化學(xué)工業(yè)有限公司9萬噸/年制氫裝置負(fù)責(zé)人朱勇和同事們,帶著“新裝置連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行達(dá)97天,累計向金陵、揚(yáng)子供氫14923噸”的漂亮數(shù)字完美收官,為企業(yè)和區(qū)域效益提升做出了貢獻(xiàn)。
準(zhǔn)點(diǎn)開車,踮起腳尖就夠得著
去年4月3日,該公司新建9萬噸/年制氫裝置投料試車,僅5天就產(chǎn)出了合格氫氣。“還沒弄清是怎么開的,就開成功了。”原計劃在此見習(xí)半個月的安慶石化同行感到有些失望,只好提前返程。這樣的大型煤化工裝置不聲不響提前開車成功,也令本公司員工感到吃驚:“這幫人長本事了?”
“只要人人負(fù)責(zé)任,準(zhǔn)點(diǎn)開車不是夢。”當(dāng)年參加合成氨裝置開車,曾連續(xù)奮戰(zhàn)了幾十個小時、困眨得睡在沙堆的朱勇,決心“不打疲勞戰(zhàn)”。他將裝置的煤漿、高壓氧、水、工藝氣等各個系統(tǒng)試車責(zé)任落實(shí)到每位技術(shù)骨干,嚴(yán)格按照計劃進(jìn)度推進(jìn)。“公司各相關(guān)部門也是各負(fù)其責(zé),試車中遇到問題樁樁件件落實(shí)到人,連控制系統(tǒng)障礙、設(shè)備異常等過去一時解決不了的問題,都做到了當(dāng)天解決。”他說,因?yàn)楣ぷ餍矢吡耍囓囘^程中每周還能休息一天。
“氣化系統(tǒng)儀表調(diào)試難度和工作量最大。”系統(tǒng)有280個閥門,信號錯誤、定位器不到位、開關(guān)時間有誤等各類問題都會有,特別是氧閥、煤漿閥、鎖渣閥等關(guān)鍵設(shè)備,必須百分百達(dá)到控制要求。為了完成好調(diào)試任務(wù),承擔(dān)試車任務(wù)的4位組長兵分兩路,分別配合儀表進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試。當(dāng)進(jìn),裝置的電梯還沒有驗(yàn)收,組長們每天“登樓比賽”,多次往返10樓仔細(xì)觀察這些閥門的動作情況,“腿都跑細(xì)了”。“設(shè)備單體試車、烘爐、氣密、水聯(lián)動、氧化和煤漿系統(tǒng)調(diào)試全部按進(jìn)度準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)。”
不出差錯,撲下身子就做得到
“確保設(shè)備完好是日后穩(wěn)運(yùn)行的關(guān)鍵。”朱勇說,過去設(shè)備單體試車由施工方負(fù)責(zé),實(shí)際上僅僅測試了電機(jī),由于對工藝要求不熟悉,清潔不到位,往往會夾帶雜質(zhì)造成設(shè)備損傷,影響日后的運(yùn)行。他們認(rèn)真研究后,主動承擔(dān)單體試車責(zé)任,在工程中交后進(jìn)行吹掃和清洗,然后再進(jìn)行全面系統(tǒng)的試車。“我們不僅可以同時進(jìn)行機(jī)泵振動值、進(jìn)出口壓力值等技術(shù)要求的測試,提高了試車效率;而且確保了包括高壓煤漿泵等大型設(shè)備在內(nèi)的120多臺關(guān)鍵設(shè)備完好無損。”
一位同行看到開車員工人手一張A4紙打印的裝置流程簡圖,提出索要一份,被婉言謝絕。為大家提供這張圖的技術(shù)員殷明松介紹,制氫裝置關(guān)鍵設(shè)備控制點(diǎn)有1000多個,擔(dān)心大家一時半會兒背不下來,他將帶控制點(diǎn)的工藝流程圖進(jìn)行了簡化,保留必須要用的關(guān)鍵設(shè)備和優(yōu)化操作控制點(diǎn),既方便大家開車時對照防止出錯,又促進(jìn)了循序漸進(jìn)地學(xué)習(xí)。“學(xué)習(xí)是分層次的,技術(shù)員必須掌握全部控制點(diǎn)。”
“用過的閥門一定要把操作窗口關(guān)掉。”梁媛媛是位經(jīng)驗(yàn)豐富的操作工,她介紹,為了開好制氫裝置,大家努力養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣。比如調(diào)節(jié)碳洗塔液位,用快捷鍵一次只能調(diào)節(jié)1%,但他們堅持一點(diǎn)點(diǎn)地仔細(xì)調(diào)節(jié)。“過去有同行直接輸入數(shù)據(jù)后回車,出現(xiàn)了重大失誤,腸子都悔青了。”
確保供應(yīng),滿足需求適時調(diào)優(yōu)
“只要兄弟企業(yè)有要求,想什么法子也得保供!”該公司財務(wù)計劃部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,他們多次應(yīng)兄弟企業(yè)的需求,及時調(diào)整負(fù)荷確保供應(yīng)。該公司MES系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,去年7月份以來,供金陵、揚(yáng)子氫氣量逐月提升,10月份達(dá)到了3837.5噸的單月供氫最好水平,月月超計劃完成保供任務(wù)。
“南京地區(qū)煉化企業(yè)都有制氫裝置,我們必須發(fā)揮好自身的優(yōu)勢。”該公司合成氨部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,作為國內(nèi)較早使用水煤漿技術(shù)的企業(yè),該公司具有合成氨、制氫兩套裝置互補(bǔ)和技術(shù)等方面的優(yōu)勢,成本略占優(yōu)勢。此外,新裝置開車前,他們對本部采用同類技術(shù)的合成氨裝置曾經(jīng)發(fā)生的非計劃停工進(jìn)行了全面梳理,結(jié)全制氫裝置特點(diǎn)制定了完整的預(yù)案,據(jù)此對制氫裝置進(jìn)行全面檢查,確保裝置開穩(wěn)開好。“我們制氫裝置有3臺爐,有充分的調(diào)整空間,兄弟單位需求增加供氫量,我們4個小時就能實(shí)現(xiàn)負(fù)荷提升。”
“制氫裝置的穩(wěn)定運(yùn)行改善了經(jīng)營狀況,提振了隊伍士氣,說明這支隊伍能夠打勝仗。”該公司主要領(lǐng)導(dǎo)在肯定成績的同時,也提出了更高的要求,要求以新建的制氫、環(huán)己酮裝置為龍頭,帶動該公司老裝置提升效益水平,努力實(shí)現(xiàn)全面扭虧。
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