今年產油132萬噸。8年前就進入稠油油藏高輪次、高采出程度吞吐開發末期,稀油注水區塊進入高含水、高采出程度階段,儲采比失衡導致遞減加快的遼河歡喜嶺采油廠,能否完成這一目標。
采油廠廠長范英才說:“三個轉變,讓我們信心倍增。”
今年前9個月,歡喜嶺采油廠一直保持計劃線以上運行,實現超產3萬噸,132萬噸原油任務主動權已掌握在手中。
由“油層找油”向“水中找油”轉變
歡喜嶺采油廠位于遼河盆地西部凹陷西斜坡南端,1979年投入開發,已開發歡東、雙臺子、雙南三個油田。
今年年初,面對新井部署難、稠油蒸汽吞吐產量遞減加快、稀油油藏穩產基礎差等嚴峻形勢,歡喜嶺人冷靜分析。他們認為:在油田開發初期,按照開采的難易程度和采收效果,在優質油層進行試油開采。但隨著后備儲量、難動用油藏的陸續開發,沒有新的產量接替區,成為制約油田發展的最大難題。對此,他們提出必須轉變發展方式,保儲量、增后勁。
面對油層找油難的形勢,他們及時轉變思路,將重點目標放在優選有潛力的“疑似水層”上,堅持立足老區,加大基礎研究和關鍵技術攻關力度,積極開展儲量大調查、出油井點大排查活動,進行“三老”資料復查,通過老井尋找新的儲量,實施“水中找油”。
齊2—15—12井區成功實現了“水中找油”,就是“轉變”給歡喜嶺采油廠帶來的新歡喜。他們在測井資料復查中,對這個井區成藏規律研究,應用VSP測井技術落實儲層、構造,同時應用錄井、測井資料研究分析,建立該井區大凌河油層電型圖版,確定大凌河層段電測解釋水層,并與齊2—13—11井和齊2—13—312井大凌河油層為同一套儲層,應為油層。實際試采,獲得日產15噸高產工業油流。
在此基礎上,他們重點圍繞下臺階深層隱蔽油氣藏、潛山油藏、低電阻油藏、雙臺子興隆臺油層低含油幅度油氣藏和雙臺子—雙南背斜帶東營組巖性油氣藏五個目標區域開展工作,加強老區內部和邊部研究,積極實施擴邊部署和優選老井試采,在歡95井區、齊古潛山、雙臺子、雙南等區域部署探井7口、老井試油試采3口,口口出油,顯示出較好的儲量前景。
由“向新井要油”到“向老井要油”轉變
沒有新的儲量區塊,新井部署難。這是老油田共同的困境。
基于成本投入產出等因素,歡喜嶺油田很早就對產量低于0.5噸的油井實行關停、間開、撈油等日常措施管理。2009年,歡喜嶺油田共有各類停產井1963口,占總井數50%以上。
長停井有沒有開采價值?
歡喜嶺人回答是,關停井是受當時市場、成本、技術等因素影響,但對待關停井,思想認識不停,分析測試不停,措施優化不停,動態管理不停。
隨著產量遞減形勢日益嚴峻,歡喜嶺采油廠用全新的視角和思維對待關停井,把停產井復產作為老油田穩產的進攻性戰略,使以前的低效井、停產井成為以后的潛力井、高效井。
今年年初,這個廠成立了廠長親自掛帥的停產井復產機構,對停產井現狀進行拉網式排查,做到油層鉆遇、生產歷史、井下狀況、停產原因、復產潛力、措施方向“六個清楚”,并將長停井納入區塊綜合治理和油藏整體開發研究工作中,科學編制“2010年停產井復產方案”,開展復產難度、措施有效率、工藝可行性、投入產出和效果評價分析,針對不同區塊、不同層系、不同井況、不同類型復產井,落實“一井一法、一井一策”復產管理制度,提出要向關停井要原油產量的具體目標。上半年累計復產停產井149口,增油1.76萬噸,增氣130.5萬立方米。
由“集中多注”向“單井單注”轉變
按照目前國際油價測算,稀油的噸油價格要高于稠油1000余元,而操作成本不到稠油的一半。
強化注水開發,有效補充地層能量,減緩油田遞減速度,就是為稀油老油田注入生命力。
歡喜嶺采油廠共有稀油井1111口,開井512口,其中注水井212口,開井108口,注水井占稀油開井數的41%。他們針對集中多注效果差的實際,對歡北區塊進行沉積相、地層流體配伍性以及敏感性分析等基礎研究,開展注采井網優化、溫和注水等工作,著力在改善注水水質和工藝措施上下工夫,采取單井單注的方式,做到了注好水、注夠水、有效注水。
他們重點在歡26塊杜家臺油層,開展低滲油藏精細注水試驗,興建精細注水站,注水水質達到A1類標準,采油速度從0.33%提高到0.84%,日產油從年初的29噸上升到目前的70噸以上。這個區塊最終采收率將提高5.2個百分點,增加可采儲量16.3萬噸。去年年底以來,他們在8個區塊實施轉注、補層、動態調配等措施60井次,累計增油1.23萬噸。
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。