吉林石化電石廠通過不斷對氯磺化聚乙烯裝置進(jìn)行技術(shù)改造,使該裝置的原料消耗水平不斷下降。截至目前,氯磺化聚乙烯產(chǎn)品噸耗四氯化碳已經(jīng)由過去的350千克/噸降到260千克/噸,創(chuàng)投產(chǎn)41年以來的最佳水平。按目前價格計算,一年可多創(chuàng)收2508萬元。
據(jù)了解,該裝置建于1968年,是迄今為止國內(nèi)唯一一套氯磺化聚乙烯生產(chǎn)裝置,以四氯化碳等為主要原料生產(chǎn)氯磺化聚乙烯。四氯化碳是國家配給的指標(biāo)性原料,每年只供給180噸,遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了生產(chǎn)需求。為了能夠從有限的原料中生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品,創(chuàng)造出最大的經(jīng)濟(jì)效益,該廠多次組織工程技術(shù)人員破解制約原料消耗的瓶頸,加速實施節(jié)支降耗低成本戰(zhàn)略。
今年初,技術(shù)人員在反復(fù)研究分析的基礎(chǔ)上,新增了一臺二次分層器,將一次分層器溢流水引至二次分層器,再將分層后的四氯化碳回流至原料儲罐,有效減少了浪費。經(jīng)測算,生產(chǎn)每噸氯磺化聚乙烯產(chǎn)品,可降低四氯化碳消耗18千克。
生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尾氣主要成分為四氯化碳,此前該廠一直對尾氣采取放空的辦法,既污染空氣又浪費資源。今年3月份,工廠組織工程技術(shù)人員,利用設(shè)備檢修的機(jī)會,對原放空氣體工藝進(jìn)行改造,新增石墨冷凝器,將放空氣體冷凝后回收。改造后,每生產(chǎn)1噸產(chǎn)品可回收四氯化碳50千克。
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